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[LV.7]常住居民III
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所属行业 谷物制品行业;主要产品类型,如干米粉;公司规模,如50-100人。
事件背景 受疫情影响,网购和外地代理商对干米粉的需求量不断增加,产能及产品面对市场考验略显不足,由此引发本次事件。 干米粉工艺:大米筛选→大米浸泡→制粉搅拌→挤压成型(榨粉)→老化→烘烤干燥→入库→成品包装
事件描述 2020年5月23日,发往北方的一批干米粉300件产品中,有近半产品拆袋后出现断条,结合企业出品率核算损失相当大(代理商停单),高层立即召集相关方进行商务洽谈、责成改善小组限时给客户满意答复且实时汇报进度。
调查与分析 第一步策划 5月24日,高层召集生产商、代理商、配送中心于某招牌私房菜包厢间共同协商,本人与总经理、生产总监、生产经理代表生产商参加。协商结果是我们一行4人均摊上事了,每日完成分配任务后24时前必须上报直接上司,代理商监督! 5月25日9时~12时,总经理在小会议室召集生产、研发、品控、配送、行政、财务6个部门头头分配任务,深挖粉易断、次品率居高不下问题本质,计划当日下班前找出问题并配以整改措施上报! 5月25日12时30分~14时30分现场查找原因 5月25日14时30分~16时30分小会议室汇报结果,提出整改措施 5月25日16时30分~17时30分整理并书面报告,等待高层审核结果 5月25日17时30分~18时 休息 5月25日18时~19时日工作总结会,拟定各人执行任务上报 第二步 就易断和出品率低现场调查 生产部:复查批次生产记录,核对工艺参数,现场查找问题(采用追溯) 研发部:核对原料,检验配方,现场复核工艺(采用比对) 品控部:对比检测数据,召集现场QC进行现场确认(采用数据分析) 配送部:按接订单到发出的所有环节进行查漏(采用追溯) 行政部:负责配送车辆现场排查及物流方对接(采用模拟) 财务部:对订单进行财务预算,配合品控部复核原材料批次(采用标准) 第三步 发现问题及对策 生产部:搅拌不均匀,拟定设备部26日改进搅拌叶;挤压成型冷却循环用水水温不恒定,拟定设备部25日晚下单买泵于26日做冷却水箱;粉太长装袋易断条,拟定用纸箱加保护海绵方式包装并于26日联系纸箱厂测试完毕。 研发部:原材料价格上涨,新米测试结果未出即买即用,拟定26日对测试流程进行改善。 品控部:搅拌环节水分控制阀不稳定,拟定由设备于26日更换;未对对冷却循环水进行监测,拟定26日当日确认监测工具到位并有效执行;对生产提出袋装改纸箱装进行运输测试。 配送部:出仓上车码放人工操作用力过大,拟定升降叉车从尾部装改成尾部及侧面装,于26日当日测试完毕;卸货物流方时缺少监控,拟定26日配送主管跟车到场确认。 行政部:物流方混装时存在挤压货物情况,拟定26日到物流方进行磋商细节。 财务部:盘点供应商时发现同厂家同批次出现不同类型大米、黄粒米时有时无。批次检验报告不按时跟车落地,拟定26日会同品控部发出商函。 第四步 统合 行政部:对各部改善措施,以会议记录形式备案。 品控部:对改善落地执行进行跟进,以日报形式邮件汇报。特殊情况,电话单独汇报。 生产部:就设备改进,需专人采购专人负责到底。 第五步 攻坚 1、研发部主要负责攻克粉易断问题,生产及品控配合。 原来QC早就在日报中提到过榨粉环节水分控制不均易引起粉太干,但生产因人员更换及人员配备不完善而迟迟未得到很好执行。加上循环水温不恒定,导致夏季机器冷却不均。生产经理唠叨说:我们这些机器太陈旧了,别的厂家早就废弃这种机型了,提了好多次给老板就是不换我有什么办法!但唠叨归唠叨,他还是按照研发指令配合技改。通过27日安装28日试榨,效果良好。品控这时又提到制作的循环蓄水桶体积小了,水位低不能很好的循环。接着又是一通改进,终于在29日完成。 2、生产部主要负责攻克出品率低问题,品控及研发配合。 在我的要求下,总经理推迟计划27日的商务洽谈,由其带队现场勘查,同时自己准备好他要讲的和要重点看的问的地方。就三问同行三人各1个问题,并要求现场查看后立即给出回复: 1)对生产总监:出品率低,设备方面影响在哪里? 2)对生产经理:出品率低,人员及操作存在什么问题? 3)对我:出品率低,QC反馈的问题解决到什么程度了? 这回3人均大倒苦水,不过在咨询财务允许的情况下,报批董事会的同时我们也在紧锣密鼓的准备着。 第六步 总结 到6月2日,问题基本得到解决:出品率在各方的努力下提高了3%,粉断问题得到根本解决。代理商代表在各环节验收时,都给出了赞!当天晚宴时,直接向高层下大单并派随行财务支付预付款。
总结体会 1、很多问题不是不解决,其实在疫情情况下还能有资源改善的企业已实属不易。 2、很多投诉都是很多环节小问题量的积累,才导致客户怒气指责的投诉,每日工作都需坚持循序渐进持续改善才能做好本职工作。 3、站在品控部门的角度,需要一个解决问题的着力点,这个着力点要靠耐力(收集数据腰杆硬)和敏捷力(对投诉爆发点,把以前悬而未决的事情一网打尽)。 4、系统的分析问题不仅仅是从材料工艺商品来分析,很多时候人的因素占绝大比例。
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